大牛地D28-P2井获得10.5万方/天的产量

    大牛地气田自2005年进入规模开发以来,钻成气井1800余口。之前,华北油气技术人员基于这些井的经验,以及对地质情况、工程技术及工艺技术的认识,认为大牛地气田直井单井日产量达到1万立方米、水平井单井日产量达到2.5万立方米就算不错。
    但今年以来,他们与焦恩能源公司合作开展“大牛地气田大幅度提高单井产能暨高效调整开发”项目,其中一口井初期日产量达10万立方米,目前仍保持6万立方米/日的高产,是同区块、同层位气井产量的4倍以上。据预测,这口井12年累计产量将比邻井高5000万立方米。
    华北油气技术人员对储层的认识、对工程的认识、对技术的认识由此被颠覆。事实证明:大牛地气田大幅度提高单井产能、大幅度提高储层采出程度及采收率大有潜力,通过对已动用探明储量做文章,可实现气田长久稳产。
    □本报记者 马献珍 通讯员 李 红 贾春晓 杨大超
    近期,大牛地气田气井频创纪录:8月5日,水平井D12-P19井日产气7.66万立方米,创盒1-1气藏单井日产量新高;8月12日,大66井区D66-P10井日产气3.67万立方米,创今年上古生界气藏单层直井日产量新高;8月20日,大98井区D12-70井日产气4.88万立方米,是近5年来大牛地气田日产量最高的直井。
    这3口井,都是老区加密调整井。大牛地气田自2005年进入规模开发以来,在2000多平方千米工区钻成1800余口气井,好的直井日产气1万多立方米,好的水平井日产气2.5万立方米,大部分井产量偏低。在这种情况下,加密调整井能有这样的成绩,令人振奋。这是华北油气技术人员颠覆传统认识的结果。
    大牛地气田年综合递减率在10%以上,这意味着要稳产30亿立方米,每年必须新增3亿立方米以上的产量来弥补递减,但矿区内气田与煤矿重叠、新能源项目增加,新井部署难度极大。为寻求气田长期稳产之道,2018年9月,华北油气与具有致密气藏开发国际经验的焦恩能源公司合作,开展“大牛地气田大幅度提高单井产能暨高效调整开发”项目,从精细地质评价、高质量工程施工、高效组织管理等方面进行探索。
    该项目先期试验的两口井获得成功,使华北油气技术人员对气藏有了全新认识:大幅度提高单井产能、大幅度提高已动用探明储量的采出程度及采收率,均大有潜力。今年,他们对老井实施二次压裂、措施改造,运用丛式井组、混合井型部署新井,使单井产量大幅提高,预计全年增加经济可采储量达40亿立方米。
    ■ 储层认识颠覆:
    “像农民刨花生一样,一多半还留在地里”
    大幅度提高单井产能项目实施的D28-P2井,初期日产量达10万立方米以上,是同区块、同层位气井的4倍以上;D17-P1井初期日产量也是同层位气井的3倍以上。据预测,D28-P2井两年后累计产量将比邻井高2000万立方米,12年累计产量将比邻井高5000万立方米。
    “这颠覆了我们多方面的认识!原来认为水平井单井日产2.5万立方米已经很不错了,其实就像农民刨花生一样,刨出来的花生仅是少部分,一多半还留在地里。”华北油气副总工程师陈英毅说。
    大牛地气田上古生界累计提交探明储量4500多亿立方米,目前已动用3800多亿立方米,除去自然保护区、矿权重叠区等难进入区域,剩余可动用探明储量只有400多亿立方米,依靠动用这部分储量来维持气田稳产,前景不容乐观。
    “要实现长期稳产,必须在已动用探明储量上做文章,提高储层的采出程度及采收率。”华北油气采气一厂开发研究所副所长黄启忠说。
    D28-P2井部署在两口水平井之间,目标是两口井水平段未波及的区域,验证了未动用剩余气的存在。该井单井产量取得重大突破,证明提高已动用探明储量的采出程度有很大潜力。技术人员认识到:气田横向井与井之间、纵向层与层之间,仍有较多储量待挖潜,可以通过气藏精细描述,摸清气藏展布状况,挖潜已动用储量,提高采出程度及采收率。
    截至目前,大牛地气田已开发15年,累计产气367亿立方米,采出程度不足10%,如果将采出程度提为30%~50%,累计产气量将在1000亿~2000亿立方米,气田寿命将大幅延长,建设百年气田不是梦。
    ■ 工程认识颠覆:
    “做好全程储层保护,对提高单井产量有重要作用”
    一口气井的诞生,要经历钻井、固井、压裂、试油气等重要环节。整个过程中,储层都要与钻井液、压裂液、完井液接触,这些入井液体会对气藏造成不同程度的伤害,尤其是钻井液中的固相颗粒会堵塞气藏通道,影响单井产量。
    过去,技术人员认为,做好储层保护,会增加成本、增大施工难度,即使近井壁储层受到伤害影响也不大,因为实施大规模压裂也会将其压碎,所以储层保护意义不大。受此认识影响,储层保护未能引起足够重视。
    D28-P2井和D17-P1井的成功,凸显了储层保护的重要性。“即使压裂施工会将近井壁储层压碎,但近井壁储层一旦被污染,就会堵塞毛细管通道,影响产气量。”黄启忠说,这两口井使用的钻井液、压裂液、完井液全部是无固相、低伤害体系,钻井所用除砂系统全部换成高精密振动筛。
    气井施工中,他们全程高效组织,从钻井到压裂、试气无缝衔接,尽可能缩短钻井液在井内的停留时间,试气时让返排液尽快从井内返出,减小对储层的伤害。
    合作项目的实施,令华北油气深受启发,接受了不少先进理念,转变了不少思维方式。他们深刻认识到:高效组织施工、改进工艺技术,做好储层全程保护,对提高单井产量有重要作用。
    目前,华北油气已在大牛地气田全面树立全程储层保护理念。
    ■ 引入先进技术:直井二次压裂可有效沟通远端气藏
    “直井二次压裂可沟通远端气藏,是挖潜气田剩余储量的有效手段。”黄启忠说。
    大牛地气田早期应用直井开发的气井有600余口,随着开发时间延长,气层结垢、砂堵导致部分气井低效、无效。
    今年,华北油气引进哈里伯顿先进的二次压裂理念和工艺技术,合作开展“大牛地气田直井二次压裂”项目,验证工艺技术的有效性和经济可行性。
    第一批选定的4口低效井,平均单井日产量低于2000立方米。对产气层实施二次压裂,可使裂缝在原有基础上延伸,沟通远端储层,增加井控储量。
    同时,他们筛选其他产气层位,对厚度仅1米多的气层也实施压裂,实现多层合采。
    第一批4口井二次压裂工程成功率达100%。计算证明,裂缝实现有效延伸,达到波及新储层的目的。4口井二次压裂后总产量是改造前的1.9倍,其中单井最高增产2.5倍,年累计增产20万立方米。
    目前,合作项目第二批3口井正在推进,技术人员开展剩余储量评价研究,准确研判平面、层间的剩余气分布情况,为老井二次压裂选井选层提供依据,并通过优化压裂工艺和提高作业效率降低成本。
    ■ 治理理念转变:集成工艺技术可激活“死井”井控储量
    “DPH-36井本来已经被判‘死刑’了,准备封井,但我们采取改造措施,救活了这口井,现在日产气1.3万立方米。”华北油气采气一厂生产运行科副科长王排营说。
    该井已关停多年,而邻井均为高产井。技术人员分析地质情况,认为该井仍有井控储量。他们采取试气放喷、加醇排液等复合措施,使这口井于8月15日复产。
    “救活这些低效、无效井,得益于我们集成应用工艺技术。”王排营说。
    D1-1-182井是一口生产十多年的老井,原来产气层日产量低于5000立方米。技术人员在产气层下部采取转层补孔措施,打开下部3套产气层,实现多层合采。由于下部新层压力较高,产出气极易灌进上部老气层,这样井口就不出气了。为此,他们在井内下入偏心配产器,降低新层的产气压力,达到共同产气目的。该井于6月17日复产后,日产气达两万立方米。
    “我们还将修井技术与采气工艺结合,解决大牛地气田事故井救治的老大难问题。”王排营说。
    D61-15井于2009年投产,因邻井施工中将该井套管钻破造成钻井液浸入而关停。技术人员尝试气举、抽汲等多种措施,但均未能复产。今年上半年,技术人员精心论证,集成应用大修套铣、打捞、安装速度管、连续油管制氮气举等多项技术,最终救活了这口关停5年的事故井,日产气1.3万立方米,截至目前累计产气50多万立方米。
    王排营说,今年以来,他们累计采取措施18井次,累计增气320万立方米,下一步计划采取措施36井次,预计累计增气1000万立方米。
    ■ 布井模式转变:应用丛式井组、混合井型提高储量动用程度
    大牛地气田自上而下有10套以上气藏,传统的直井或水平井开发,纵向沟通的层位及横向波及的范围有限,加之征地难度大、环保要求高,难以实现高效开发。
    同处鄂尔多斯盆地的中国石油长北气田给了华北油气启发。该气田通过部署46口双分支水平井大型丛式井组,建成37亿立方米/年天然气产能,连续10年稳产30亿立方米以上。
    这表明:应用丛式井组、混合井型,对降低综合成本、实现致密气田高效开发意义重大。丛式井组,就是在一个钻井平台施工多口井,可减少搬迁次数,钻井液及压裂液能循环利用,还便于建设智能化气田,在后期采气管理中降低人工成本。
    借鉴长北气田开发模式,华北油气在大牛地气田首次设计部署D1-537丛式井组,共有6口井,井型包括直井、五段制和三段制定向井,分别钻穿上古生界和下古生界共计7套以上气层,储量动用面积增大,共计动用储量约8亿立方米,将实现低品位资源高效开发。